近日,嘉陽煤礦洗加隊傳來消息:洗選廠改建項目實施過程中出現(xiàn)煤泥水不能達到有效沉降的問題,在相關(guān)人員深入調(diào)研、不斷實驗、開展技術(shù)攻關(guān)后,得到了有效解決。
嘉陽煤礦生產(chǎn)的原煤含矸率高,其矸石中的主要成分頁巖在遇水后泥化,使煤泥水細粒級泥化含量增多,造成煤泥水不能有效沉降,影響跳汰機洗煤效果。同時,由于煤泥水不能有效沉降,造成濃縮機、沉淀塔內(nèi)的沉淀層分散,增加壓濾機壓濾時間和藥劑使用量,使煤泥水處理形成惡性循環(huán),從而制約生產(chǎn)。洗加隊經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研、技術(shù)討論、連續(xù)不斷的實驗后,對跳汰洗選所采用藥劑進行了調(diào)整,在煤泥水濃縮桶內(nèi)加入8103P聚氯化鋁凝聚劑,同時在沉淀塔濃縮池中加入聚丙烯酰胺絮凝劑,通過一定劑量的配比,解決了煤泥水沉降問題。
據(jù)洗加隊相關(guān)人員介紹:該技術(shù)試驗成功后于7月1日開始正式實施,截止11月27日止,累計入洗原煤238037噸,精煤產(chǎn)出率為51%,矸石產(chǎn)出率為31%,煤泥產(chǎn)出率為8%。通過成本核算,比直接銷售原煤增加利潤上千萬。
該技術(shù)的實施,成功實現(xiàn)了煤泥水閉路循環(huán)的有效運行,保障了礦井正常生產(chǎn),提升了企業(yè)經(jīng)濟效益。